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洛阳金属表面加工污水处理设备,洛阳工业污水处理设备

[ 时间:2024-04-20 ]

洛阳金属表面加工污水处理设备,洛阳工业污水处理设备

随着现代工业的发展,水污染越来越严重,尤其是金属加工含乳化油废水,包括水基金属加工液废水、热处理淬火油的清洗剂废水,具有乳化程度高、化学成分复杂、COD可达几万至几十万ppm、可生化性差等诸多特性。其中所含的分散油和乳化油等有机污染物浓度很高,对整个生态环境都会产生不良的影响。根据2016年9月1日起实施的《热处理清洗废液回收及排放技术要求》中所给出的热处理清洗废液中污染物容许排放浓度,热处理清洗废液经过处理后,COD值要求低于150mg/L。
而当前普遍采用的废水处理工艺,要么对废水水质要求高,只能处理COD值10000以下的废水;要么工艺过于复杂,所需使用的化学药剂用量大,并且出水水质波动大,整体处理成本过高。因此,针对金属加工行业尤其是热处理行业废水排放总量小、频次低的特点,开发与此相匹配的废水处理新工艺或成套设备,正越来越成为行业研究热点。本文对铁碳微电解结合Fenton氧化法在金属加工废液的处理方面进行了试验研究;对集成型废水处理成套设备进行了初步开发,并应用于废水处理中试试验。
金属制品加工过程中产生的生产废水存在水量随生产情况起伏、污染成分浓度变化大的特点,合理选择废水的预处理工艺是该废水zui终处理达标的关键环节。该生产废水由不同工序产生,情况复杂,若混合处理,很难将废水中污染物有效去除。尤其是轧制工序需要使用乳化液对材料进行润滑,从而产生大量乳化废液。该乳化废液含有大量的油脂,黏度大,COD浓度大,难于降解,因此处理难度较大。本文以某公司金属制品加工生产废水处理工程为例,对处理工艺及单体构筑物等进行阐述,以供同类工程参考。
金属加工污水处理设备工程概述:
该生产废水来自酸洗作业、轧制挤压作业、除油作业等工段,主要为含酸废水(氟化物)、含碱废水(除油剂)及废乳化液废水,总处理规模为360m3/d(设计可满足目前生产线及二期增设生产线后排污需求)。其中,含酸废水处理规模为240m3/d,含碱废水处理规模为80m3/d,废乳化液废水处理规模为40m3/d。设计物化处理阶段为16h运行模式,生化处理阶段为24h运行模式。目前,物化处理阶段仅联动4h运行即可满足处理需要。出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920—2002)中绿化用水标准。

驻马店金属加工污水处理设备工艺流程
总体上,原水先进行物化处理后,汇合至调节槽,进入水解酸化槽,进行好氧生化、MBR膜过滤、活性炭过滤工艺处理达到污水综合排放一级标准后,进入回用水池-2。检测回用水池-2内进水水质,若满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920—2002)中绿化用水标准,则直接用于绿化使用;若水质不符合绿化用水标准,回用水池-2内水则需进入RO系统进一步处理,zui终出水存于回用水池-1,用于绿化灌溉或生产回用,浓水返回含酸废水流量调整槽重新处理,出水∶浓水=7∶3。设备调试、运行期间接收各种废水水量计9978m3/年,处理后达标、回用率达到97.6%,余水返回系统进行再处理。含酸废水系统:原水首先进入流量调整槽,均衡水质、水量,以保证后续处理的稳定运行。

由于含酸废水中含有大量氟化物,故在初期反应中加入石灰以有效去除氟离子,pH保持在适合反应范围内,加入混凝剂及絮凝剂,充分反应后进入酸漂洗沉淀槽。该沉淀槽为斜板设计,具有沉淀效果好、停留时间短、占地面积小的优点,对悬浮物去除效果良好。出水溢流进入zui终中和槽与其他水混合。含碱废水系统:由于原水中主要污染物为一定量的油脂及大量悬浮物,故在经过调节酸碱度、混凝絮凝后进入气浮槽,以去除油类和悬浮物。出水经碱漂洗中继槽进入zui终中和槽与其他水混合。废乳化液系统:该乳化废液含有大量的油脂,黏度大,COD浓度大,难于降解。因此,在废乳化液处理前端设置刮油机,先将乳化液表面浮油去除,在酸化槽内酸化破乳,混凝絮凝后进入气浮槽,使油脂得以进一步去除。接下来在酸性条件下,加入芬顿试剂以去除废乳化液内有机杂质。